遼河石化重整增壓機氣閥結(jié)焦攻關(guān)見成效
通過改善空冷噴嘴型式增加冷卻效果、排氣閥閥片型式改造、機組入口管線水伴熱改蒸汽伴熱等方法,公司解決了增壓機結(jié)焦的難題,基本實現(xiàn)機組長周期運行這一目標。
裝置長周期安全穩(wěn)定運行是煉化裝置達標達產(chǎn)、創(chuàng)造效益的關(guān)鍵。重整裝置作為遼河石化公司重要裝置之一,自2018年9月份開工以來,一直存在重整增壓機結(jié)焦問題,嚴重制約機組的長周期運行,持續(xù)影響裝置的平穩(wěn)運行。為解決這一問題,機動設(shè)備處和第四聯(lián)合運行部成立攻關(guān)小組,各級領(lǐng)導(dǎo)及技術(shù)人員查找相關(guān)的技術(shù)資料,并且與兄弟單位交流,制定了相應(yīng)的技術(shù)和管理措施。
在2022年裝置停工大檢修期間,為配合工藝生產(chǎn)需求,遼河石化公司再次對這部分流程進行優(yōu)化改造。通過技術(shù)難題的攻關(guān),既保證了機組長周期安全平穩(wěn)運行,又降低了操作工和檢修人員的勞動強度,在相同規(guī)模的同類裝置上具有推廣價值。
此外,機動設(shè)備處還組織開展“大機組安穩(wěn)長運行管理提升”活動,推進煉化企業(yè)精益化檢修工作方案落地實施。經(jīng)過兩年時間的不斷推進,設(shè)備基礎(chǔ)資料得到健全,基礎(chǔ)管理得到改善,實現(xiàn)機組特級維護“一機一方案”。在此基礎(chǔ)上,完善以設(shè)備可靠性為基礎(chǔ)、以主動維修為導(dǎo)向的維修體制,盡最大努力削減維修工作總量,把主動維修、預(yù)測維修和預(yù)防維修結(jié)合起來,力爭把公司大機組管理提高到板塊先進水平。
下一步,遼河石化公司將繼續(xù)按照相關(guān)要求,持續(xù)提高大機組“運、管、修”水平,不斷開展技術(shù)創(chuàng)新,消除設(shè)備隱患,堅持“四化”管理,向更高的目標發(fā)起沖刺,確保裝置實現(xiàn)長周期運行。